一邊是金融危機(jī)的陰霾久久不散,金屬鋁消費(fèi)持續(xù)低迷,價(jià)格跌至谷底;一邊是礦石資源品位不斷下滑,能源消耗水平居高不下……內(nèi)憂(yōu)外困之下,中國(guó)氧化鋁行業(yè)如何突出重圍?破解當(dāng)前諸多困局、難題的“密碼”又是什么?帶著這些困惑與疑問(wèn),筆者日前在中國(guó)鋁業(yè)河南分公司進(jìn)行了深入走訪(fǎng)調(diào)查。
與國(guó)內(nèi)眾多鋁工業(yè)企業(yè)一樣,中國(guó)鋁業(yè)河南分公司也曾走過(guò)50年的光輝歷程,2008年金融危機(jī)后開(kāi)始陷入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境。4年來(lái),該公司先后實(shí)施了生產(chǎn)流程整合改造、全員設(shè)備管理、能源管理“三步走”戰(zhàn)略,目前能源管理診斷、試點(diǎn)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)。“三步走”戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)控虧增盈、降本增效起到了積極促進(jìn)作用,但離真正實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)上的脫離困境,依然任重道遠(yuǎn)。
重任在肩 前景光明
“就目前來(lái)看,最切實(shí)、最有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前氧化鋁行業(yè)資源、能源危機(jī)的途徑,就是選礦。”河南分公司氧化鋁廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)高純生一語(yǔ)道破“天機(jī)”。據(jù)他介紹,近幾年來(lái),該廠(chǎng)也曾進(jìn)行過(guò)一些大的工藝技術(shù)革新,如進(jìn)口礦管道化后加礦增濃、低溫溶出改造等,一定程度上緩解了國(guó)內(nèi)礦品位下滑、供應(yīng)緊張的局面,攤薄了生產(chǎn)成本。但隨著印尼等國(guó)外礦石出口的限制、價(jià)格的走高以及質(zhì)量的下降,上述優(yōu)勢(shì)正在逐步消失。著眼國(guó)內(nèi)低品位鋁土礦的低成本富集處理,即俗稱(chēng)的選礦,然后讓選出的精礦進(jìn)入原有生產(chǎn)流程,一方面可以有效消化國(guó)內(nèi)大量的低品位礦產(chǎn)資源,實(shí)現(xiàn)資源的長(zhǎng)期可持續(xù)和最大化利用,另一方面又可以大大降低進(jìn)入生產(chǎn)流程中的各種雜質(zhì)物料,大幅節(jié)約電力、蒸汽、堿、天然氣等各種能源消耗,減少設(shè)備磨損,降低維護(hù)費(fèi)用,可謂是一舉多得,全方位共贏。
針對(duì)國(guó)內(nèi)鋁土礦品位日趨下降的現(xiàn)實(shí),2006年,經(jīng)中鋁總部批準(zhǔn),河南分公司一期50萬(wàn)噸選礦項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè),并于2008年建成投產(chǎn)。4年多來(lái),經(jīng)過(guò)科研人員的不斷攻關(guān),目前,選礦產(chǎn)能已經(jīng)提升至原礦處理能力70余萬(wàn)噸/年,精礦產(chǎn)量近50萬(wàn)噸/年;各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化,入磨原礦A/S在3.5左右,經(jīng)過(guò)選礦后,精礦A/S達(dá)到6.5左右,尾礦A/S在1.35左右,噸精礦可控成本實(shí)現(xiàn)80多元,在國(guó)內(nèi)鋁土礦浮選領(lǐng)域達(dá)到了領(lǐng)先水平??梢哉f(shuō),該公司選礦技術(shù)正日臻完善、效益凸現(xiàn)。
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)很多氧化鋁企業(yè)包括一些民企,都在積極開(kāi)展鋁土礦資源的低成本浮選研究,并且建起了自己的選礦廠(chǎng)。僅河南省范圍內(nèi),目前就已建起了至少5家規(guī)模較大的選礦企業(yè)。
產(chǎn)能擴(kuò)大 時(shí)不我待
近幾個(gè)月來(lái),河南分公司進(jìn)廠(chǎng)國(guó)內(nèi)礦石A/S持續(xù)低位徘徊在4.2左右,加之國(guó)外鋁土礦出口限制、份額銳減,低溫生產(chǎn)被迫暫停,該公司氧化鋁產(chǎn)量缺失嚴(yán)重,成本壓力陡增。迫不得已的情況下,他們只好從附近選礦企業(yè)外購(gòu)選精礦進(jìn)入生產(chǎn)流程,以解燃眉之急。
“這實(shí)在是無(wú)奈之舉。原來(lái)設(shè)計(jì)的三期150萬(wàn)噸選礦規(guī)模,由于種種原因,只上了一期50萬(wàn)噸,產(chǎn)能方面嚴(yán)重不足??!”氧化鋁廠(chǎng)生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)張軍談及此事,也是一臉的無(wú)奈。按他的設(shè)想,如果能利用現(xiàn)有選礦的場(chǎng)地和技術(shù),在目前50萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上擴(kuò)產(chǎn)50萬(wàn)噸,達(dá)到原礦設(shè)計(jì)處理能力100萬(wàn)噸/年的水平,則預(yù)計(jì)可實(shí)際實(shí)現(xiàn)原礦處理能力120~130萬(wàn)噸/年、實(shí)產(chǎn)精礦90~100萬(wàn)噸/年。“到那時(shí),整體選礦的規(guī)模效應(yīng)將得到充分體現(xiàn),噸精礦選礦完全成本將至少再降低39.27元,同時(shí)礦石資源對(duì)產(chǎn)量、成本的制約,也將得到大大緩解!”展望未來(lái),張軍眼中閃現(xiàn)的是喜悅和期待。
按照他的指引,筆者來(lái)到位于廠(chǎng)區(qū)西南側(cè)的選礦車(chē)間。偌大的廠(chǎng)區(qū)內(nèi),原礦槽、均化堆場(chǎng)、磨浮及過(guò)濾、調(diào)配等生產(chǎn)主體區(qū)域,僅占據(jù)了不足二分之一的廠(chǎng)區(qū)面積。“再上50萬(wàn)噸,場(chǎng)地綽綽有余,并且破碎、堆場(chǎng)等設(shè)施還可以充分發(fā)揮潛能!”選礦車(chē)間主任李剛等人異口同聲地說(shuō)。
在車(chē)間技術(shù)室,筆者看到了1份《50萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可研報(bào)告》,里面詳細(xì)列舉了項(xiàng)目概況及效益分析、尾礦干法處理及綜合利用等。根據(jù)《報(bào)告》所示,項(xiàng)目?jī)H需投資6800余萬(wàn)元,即可年新增50萬(wàn)噸原礦浮選處理能力,進(jìn)一步優(yōu)化精尾礦A/S、精礦產(chǎn)率等重點(diǎn)工藝技術(shù)指標(biāo),大幅降低選礦生產(chǎn)成本。尤其是尾礦干法處理和綜合利用,在降低電耗、運(yùn)輸費(fèi)用并回收生產(chǎn)用水的同時(shí),還實(shí)現(xiàn)了選礦副產(chǎn)品從消耗成本到創(chuàng)造價(jià)值的轉(zhuǎn)變,真正實(shí)現(xiàn)了資源利用的最大化。9月20日,中國(guó)鋁業(yè)高級(jí)副總裁劉祥民在河南分公司調(diào)研時(shí),認(rèn)真聽(tīng)取了該項(xiàng)目報(bào)告,并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了相關(guān)細(xì)節(jié)情況,對(duì)選礦擴(kuò)產(chǎn)表示了高度關(guān)注。
就在筆者即將成稿之際,10月9日上午,河南分公司氧化鋁廠(chǎng)再次召開(kāi)[NextPage]選礦研討會(huì),針對(duì)老系統(tǒng)浮選工藝改造充分研究討論。按照這種思路,他們將充分利用老系統(tǒng)的原礦槽、磨機(jī)、沉降等場(chǎng)地設(shè)施,改造后實(shí)現(xiàn)低品位鋁土礦的就地選礦,以滿(mǎn)足老系統(tǒng)4組管道化礦漿的供應(yīng)。如果計(jì)劃實(shí)現(xiàn),屆時(shí)河南分公司將實(shí)現(xiàn)新老系統(tǒng)的大比例選礦生產(chǎn)組織模式,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、成本上的再次跨越。